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南京某工程材料公司购买了工业混合罐,用于己内酰氨生产。公司2024年3月时发现生产过程中低位槽液位异常上升,初步判断为罐体泄露。为解决问题,多次进行停机检查但仍未发现漏点;6月通过气压和水压检测仍无结果;最终于7月确认罐体存在裂纹泄露。
某保险公司代表南京某工程材料公司,委托专第三方质量检测机构对涉案工业混合罐进行开裂原因鉴定,明确委托事项为对混合罐开裂原因进行分析鉴定。苏州联正测试技术服务有限公司作为独立的第三方质量鉴定机构,正式受理了此项委托。
联正鉴定机构工程师团队开展严谨鉴定流程,包括现场勘验、技术测量、图纸分析及环境评估。以下是关键发现:
现场勘验与调查:工程师赴现场取证,确认混合罐结构为圆柱体(高度约3.6米,直径约1.7米),裂纹位于主罐内壁焊缝下方80mm处,呈周向裂纹(长度约250mm)。

部件质量问题:分析混合罐图纸和受力模型,发现夹层封堵钢板下沿焊接位置存在潜在缺陷。该区域在罐内压力(1.85公斤)和夹层压力(1公斤)双重作用下承受张力,易引发开裂。


运行故障/问题:导热油运行环境(高温215°C)导致油质氧化变质,生成酸性物质腐蚀金属内壁。同时,胶质附着物在长期高温下龟裂脱落,加剧壁体腐蚀,形成应力集中点。

材料性能分析:虽无法取样检测,但结合使用年限(14年)推断钢材内部偏析或焊接缺陷可能放大薄弱点。性能测试显示,腐蚀未达标设计标准。
综合现场勘验、技术测量及环境分析结果,苏州联正测试技术服务有限公司出具产品质量鉴定结论:涉案混合罐开裂部位位于夹层封堵钢板下沿与内壁焊接位置,开裂原因主要为导热油长时间运行变质导致的应力腐蚀开裂,次要原因不排除焊接位置存在焊接缺陷或钢材内部质量因素。
苏州联正测试技术服务有限公司是《产品质量鉴定程序规范》、《产品质量鉴定机构通用要求》的主要起草单位,已在全国3000家某院入册,拥有1000多名各领域专家,多年行业经验,具备CMA/CNAS资质,帮助委托方提供一站式鉴定服务,欢迎咨询苏州联正测试技术服务有限公司!